AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Temas relacionados con Accidentes Aéreos

Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor vonrichthofen » Lun May 30, 2011 11:27 am

Saludos

No vi el programa, pero sí estaba familiarizadon con el concepto de agua super enfriada. Eso causó el accidnete de un ATR de American Egale. El debate acerca de la automatización d elos aviones sí es una cosa crítica. El problema puede ser sobretodo de entrenamiento. Estas situacione sanormales son bastante extrañas, difíciles de predecir, y creo que habría que revisar los programas de entrenamiento de las tripulaciones.

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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor EduardoP737 » Mar May 31, 2011 8:33 pm

Para los que no los habiamos visto:





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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor Netburn » Sab Jun 04, 2011 1:18 am

Agua sobreenfriada... cosa de miedo oiga!!!

De todas maneras, de ser una de las causas, esos tubos pitot nunca debieron haber fallado de esa manera y por esa razón, pues se supone que están diseñados para que eso no pase!

Ojalá se obtengan respuestas pronto. Creo haber leído en algún lugar que el reporte final de la investigación saldrá a la luz ahora en junio...
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor designlatin » Sab Jun 04, 2011 9:53 pm

Netburn escribió:Creo haber leído en algún lugar que el reporte final de la investigación saldrá a la luz ahora en junio...

Ojala Pablo. Debió ser escalofriante ver los sistemas automáticos caer uno por uno en poco tiempo.
Me atrevería a decir que los pilotos no tendrán responsabilidad en este asunto, sino más bien los procedimientos de instrucción, problemas técnicos, entre otros.
¿Qué piensan?
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor ColAvionLover » Dom Jun 05, 2011 10:35 pm

Haha..me rio. El programa era en Discovery Channel, no en NatGeo, por eso no lo vieron el la programación.

Segundo: También vi el programa. El concepto de agua super enfriada no lo había visto. Si había visto, en un a investigación de mi materia de Física (todavía estoy en el Bachiller) de que el estado "super enfriado" es un estado de la materia (de paso, para los que no sabían, ya no son 4.) en el que el agua, aún a una temperatura de -20 Cº permanece en estado líquido (Básicamente, lo que explicaron el el programa) pero no sabía de que ese agua reaccionaba de esa forma al estar en ese estado. Y si, de veras que dio miedo el pensar que los pitot queden así. Eso me llevó a una pregunta que quiero aprovechar para poner: ¿A qué temperatura se calientan los pitot cuando se usa el "Pitot Heat"? Lo pregunto porque en el programa, se hizo mención de que los pitot se calientan a una gran temperatura.

Tercero: El programa, como era de esperar, no era para dar a conocer la causa exacta del accidente (como en Mayday) porque los anuncios de ese programa, comenzaron (o los ví) días después de que se encontraron las cajas negras de F-GZCP. Y la lógica, hace saber que para hacer un documental, se necesita bastante tiempo (O no, como el documental del terremoto de Japón por NatGeo que salió algo más de una semana después) y para ese tiempo, las cajas negras no han sido encontradas.

Cuarto: Y más importante. Conversaba con un amigo piloto en Air Nostrum (Iberia Regional) sobre el hecho la semana antes del día que pasaron el documental en Disch. El me comentó que el reporte final, ya había salido, pero que solo Airbus, Air France, EADS y la BEA tenían acceso a el. Él me decía que él, como de seguro muchos otros pilotos Europeos sabían de lo que ese reporte contiene. Me dijo que la causa real del accidente, habían sido los motores. Me habló de algo así como falla hidráulica en los motores. Que el avión estaba en óptimas condiciones (refiriéndome en especial a los pitot). Que los motores fueron fallando poco a poco (por eso el lío con las velocidades y la repentina des-conexión del Auto Throotle (suponeres de mi mente)) hasta apagarse. Seguía diciéndome que los pilotos hicieron todo lo posible por salvar el avión pero sin motores, no hubo mucho que hacer, (también tomando en cuenta en la tormenta en que se habían metido)..
Como último y más interesante, me contó que pasajeros de un crucero captaron en video el momento en el que el avión cayó al mar. Personalmente confío en la veracidad de todo esto ya que al Air France, ser la aerolínea del accidente, una aerolínea Europea y el siendo piloto en Europa, se que la información muy seguramente se filtró entre ellos. Según él, yo era la única persona en Panamá (vivo en Panamá) en saber de esa información.

Aclaro NO DIGO QUE ESTE SEA LA CAUSA FINAL Y REAL; Solo lo sabremos cuando la información se lleve a la luz pública y alguien de cualquiera de las 4 (Airbus, AF, EADS & BEA) se pare y diga: "Esto fue lo que pasó".

Este es mi aporte, y gracias por escuchar (leer).
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor JUANCHOARANGO » Dom Jul 31, 2011 11:30 am

AF447 Pilots Never Formally Identified Stall

http://www.aviationweek.com/aw/generic/ ... annel=comm


Preocupante esto...
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor JAO » Mar Ago 02, 2011 10:29 pm

Algo acerca del agua super helada:



desconocia yo tambien ese fenomeno
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor designlatin » Jue Ago 04, 2011 8:48 am

Saludos,

No deja de maravillarme ese fenómeno físico.
Por otro lado, seguramente el informe definitivo asigne parte de la culpa a los pilotos; sin embargo, deberán salir recomendaciones también para los entrenamientos.
Recuerdo un artículo que salió en El Tiempo hace unas semanas sobre una propuesta absurda de una aerolínea norteamericana grande: reemplazar sus actuales simuladores por otros más económicos que no se muevan sino que sean estáticos.

La aviación comercial se ha "confiado" en el incremento de los índices de seguridad (que por fortuna han mejorado)
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor Netburn » Jue Ago 11, 2011 1:08 am

designlatin escribió:Ojala Pablo. Debió ser escalofriante ver los sistemas automáticos caer uno por uno en poco tiempo.
Me atrevería a decir que los pilotos no tendrán responsabilidad en este asunto, sino más bien los procedimientos de instrucción, problemas técnicos, entre otros.
¿Qué piensan?


Sí, de verdad que lo que se vivió en la cabina no bajó de desconcierto y confusión. Situación bastante complicada en un avión tan automatizado.

En cuanto a la responsabilidad de los pilotos, pues habrá que esperar al reporte final y al esclarecimiento de los hechos, pero por lo que he leído hasta el momento el BEA sí les asigna parte de responsabilidad. Sobre todo porque, como ya mencionaron, no se siguieron formalmente los procedimientos de recuperación de la pérdida y no se siguieron procedimientos para la situación de velocidad no confiable.

De todas maneras uno en estos episodios no puede sacar conclusiones a priori ni mucho menos juzgar. Lo que se vive en la cabina en cada emergencia, incidente o accidente es una situación muy peculiar y cuando no es uno el que ha estado ahí resulta muy fácil dar opiniones, pero la verdad es que son situaciones únicas y muy complejas.

Saludos.
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor Ghostpilot » Mar Ago 23, 2011 6:27 am

El 29 de Julio BEA ha publicado su tercer informe interino.
En él se describen los nuevos hallazgos obtenidos con las transcripciones del grabador de datos de vuelo FDR y el grabador de voces de cabina CVR.
Las conclusiones no son muy nuevas,y vienen a confirmar lo anteriormente dicho,bloqueo de las sondas pitot y entrada en perdida a alta altitud por las acciones u ominsiones de los pilotos.La verdad es que sigo pensando que hay que estar ahí para hablar de lo que sucede en una emergencia y ver las cosas desde fuera es muy fácil.
El tiempo aprox. desde la desconexión del AP al impacto son 4 minutos y 20 sg.El comandante regresó a la cabina 1 min 20 sg aprox. pero nunca volvió a su puesto.
Cabe destacar que los pilotos segun las conversaciones nunca idfentificaron correctamente lo que estaba sucediendo.Esto puede ser debido a que la alarma de pérdida se desconectaba al no recibir valores válidos del ángulo de ataque.
Les dejo una traducción de parte del tercer informe y sus conclusiones,la hice para unos amigos del trabajo así que no es que sea muy buena,el informe original es en fancés y está traducido al inglés,así que la posterior traduccion al español puede no ser muy rigurosa respecto del original.
Si alguien lo necesita hice un pequeño glosario,con los términos que no está traducidos,algunos otros se han pasado al argot aeronaútico como por ej. "morro arriba".
Si alguien encuentra algun error se admiten críticas constructivas,espero que sea de utilidad:

informe original: http://www.bea.aero/docspa/2009/f-cp090601e3.en/pdf/f-cp090601e3.en.pdf
(aviso es un poco largo)


HISTORIA DEL VUELO: PUNTOS DE ANÁLISIS

El vuelo ha sido dividido en tres fases:

Fase 1: Desde el inicio del vuelo a la desconexión del piloto automático.
Fase 2: Desde la desconexión del piloto automático hasta la activación del aviso de pérdida.
Fase 3: Desde de la activación del aviso de pérdida hasta el final del vuelo.

Fase 1
Al comienzo de la grabación del CVR, poco después de medianoche, el avión estaba en vuelo de crucero a nivel 350. EL Piloto automático 2 y autothrust estaban conectados. La transferencia automática de combustible para el "trim tank" se llevó a cabo durante el ascenso, el CG era del 27,5%, para un peso de 218 toneladas. El vuelo era tranquilo. La tripulación, compuesta por el capitán y el copiloto 1, estaban en contacto VHF con el centro de control de Recife.

La tripulación mencionó la alta temperatura (estándar, +11) y realizó una estimación de la reserva de combustible a la llegada según procedían. La tripulación vio la ciudad de Natal, y señaló que las condiciones meteorológicas no planteaban ningún problema. Estaban preocupados por el cierre de uno de los aeródromos alternativos ETOPS, Sal-Amilcar en Rumbo a Verde. Pidieron al OCC un cambio, que respondió que el aeródromo estaba abierto, en caso de emergencia.

El capitán propuso al copiloto tomar un descanso debido a la duración de su turno. Este último respondió que no tenía ganas de dormir.
Alrededor de 1 h 35, el avión llegó al punto de INTOL y la tripulación abandonó la frecuencia de Recife para pasar a comunicación HF con el centro de control oceánico Atlántico. Una prueba de SELCAL se llevó a cabo con éxito, pero no los intentos de hacer la conexión con ADS Dakar Oceánica.
Justo después, el copiloto modificó la escala del su Navigation Display, de 320 NM a 160 NM, y señaló que "hay algo en línea recta", lo que fue, sin duda, una referencia a algunos ecos directos de radar, detectados por el radar meteorológico. El capitán y la tripulación confirmaron una vez más, el hecho de que la alta temperatura significaba que no eran capaces de subir a FL370.

A la 1 h 45, el avión entró en una zona un poco turbulenta, justo antes del punto SALPU.
Nota: en torno a 00 h 30 la tripulación había recibido alguna información del OCC sobre la presencia de una zona de convección relacionada con la ITCZ entre SALPU y TASIL.
La tripulación redujo las luces de cabina y encendió las luces para “ver hacia afuera". El copiloto señaló que iban a "entrar en la capa" y que habría sido bueno poder ascender. Unos minutos más tarde, las turbulencias se hicieron un poco más fuertes y el copiloto propuso que se solicitase un ascenso a nivel 360 no estándar, porque pensaba que estaban" realmente en el borde" de la capa de nubes. El capitán respondió que tendrían que esperar un poco. Redujo la escala de su ND a 40 NM; el radar meteorológico cambió al modo “weather + turbulence”. Un poco más tarde se refirió a la aparición del fuego de San Telmo y dijo que "va a estar turbulento", cuando el se fuera a descansar.

Un poco después de 1 h 52, la turbulencia se detuvo. El copiloto llamó la atención del capitán del valor de REC MAX, el cual alcanzó FL 375. El capitán no hizo ningún comentario y, unos momentos después, despertó al segundo copiloto, le dijo que tomara su puesto, y le preguntó al copiloto en el asiento de la derecha si tenía licencia de piloto comercial. De este modo se aseguró de que estaba calificado para actuar como relevo e, implícitamente, lo designó como piloto de relevo. Esta pregunta al copiloto probablemente significaba, que la cuestión del piloto de relevo para el capitán, no se había planteado durante la sesión informativa antes del vuelo.

A su regreso a la cabina del piloto, el segundo copiloto dijo que había dormido. Se sentó en el asiento izquierdo y el copiloto en el asiento de la derecha le dio un briefing , diciéndole que "la poca turbulencia que acabas de ver [...] debemos encontrar la misma por delante [...] estamos en la capa de nubes lamentablemente no podemos subir mucho por el momento, ya que la temperatura está cayendo más lentamente de lo previsto”. Antes de salir de la cabina, el capitán les recordó las frecuencias HF para contactar con Atlántico y Dakar Oceánico. De hecho, después de la salida del capitán, el copiloto en el asiento de la derecha se mantuvo PF (pilot flying) y el copiloto en el asiento izquierdo se PNF (pilot not flying).

Los dos copilotos hablaron sobre la temperatura y el REC MAX. La turbulencia se incremento un poco y decidieron advertir a la tripulación de cabina que estaban entrando en una zona más turbulenta. El copiloto en el asiento de la derecha dijo que estaban "aparentemente en el borde de la capa", antes de añadir que él hubiera preferido subir a FL 360. Subir a un nivel más alto fue una preocupación constante para la tripulación. Los pilotos claramente querían volar fuera de la capa de nubes, probablemente para limitar las turbulencias.

Alrededor de las 2h08, el copiloto en el asiento de la izquierda, sin duda, habiendo visto algunos ecos detectados por el radar meteorológico, propuso "muévete a la izquierda un poco". El modo HDG se activó y el rumbo seleccionado disminuyó 12 ° en comparación con la ruta. El copiloto en el asiento izquierdo movió el control de ganancia del radar meteorológico al máximo, después de darse cuenta de que estaba en el modo calibrado. La conversación fue interrumpida por una sensación de aumento de la temperatura y la aparición de un olor que los pilotos discutían desde hace más de un minuto. El copiloto en el asiento izquierdo identificó el olor como de Ozono.

Las conversaciones en la cabina del piloto no revelaron ningún mal funcionamiento del radar meteorológico, e indican que éste mostraba una imagen utilizable.
El ruido de fondo cambió rápidamente alrededor de 2h 09min 46. Este cambio en el ruido de fondo se identificó como posible característica de la presencia de cristales de hielo, pero no dio lugar a ninguna observación específica de la tripulación, el fenómeno era poco conocido por los pilotos en ese momento. El PNF tomó la iniciativa de reducir a Mach 0.8 y activar los dispositivos de anti-hielo del motor.

La marcha del capitán se hizo sin dejar instrucciones operacionales claras, en particular sobre el papel de cada uno de los dos copilotos. La ausencia de un marco formal de trabajo en una tripulación formada por dos copilotos, puede haber llevado al no óptimo reparto de tareas, observado entre ellos.

Fase 2
A las 2 h 10 min 05, la caída repentina en las velocidades medidas, probablemente debido a la obstrucción de las sondas Pitot por cristales de hielo, causó la desconexión del piloto automático y autothrust (que estaba activado en ese momento) y el cambio en la ley de control de vuelo, de normal a alterna. La presencia de turbulencia, que se muestra por las entradas de el AP para controlar el alabeo en el anterior segundo, llevó en la desconexión, a que el avión tuviese un alabeo a la derecha de hasta casi de 8 °.

El copiloto PF dijo: “I have the controls” e hizo inputs rápidos y de alta amplitud lateral, casi de tope a tope. También hizo un input de “morro arriba” lo que aumentó la posición de morro del avión hasta 11 ° en diez segundos. Los Flight Directors no fueron desconectados por la tripulación, pero las “crossbars “desaparecieron.

A las 2 h 10 min 10, las entradas de “morro arriba” del PF, aumentaron el ángulo de ataque y el aviso de pérdida sonó dos veces de forma transitoria. Probablemente como reacción a esta advertencia, el PNF exclamó: "¿qué es eso?”. El PF dijo "No tenemos una buena... No tenemos una buena indicación de la velocidad..." y el PNF "Hemos perdido las velocidades". El ángulo de ataque registrado fue alrededor de 5 °, el umbral teórico de disparo para un aviso de pérdida es de algo más de 4 °.

La tripulación identificó la pérdida de las indicaciones de velocidad, pero ninguno de los dos copilotos pronunció el procedimiento asociado. La maniobra de emergencia para “Unreliable IAS”, requiere como primer paso desconectar el control automático de vuelo y desactivar los Flight Directors. Los 2 copilotos sólo habían sido entrenados para ésta maniobra de emergencia en niveles inferiores, en los cuales, la actitud de cabeceo a adoptar es de 10° o 15°.

Sin embargo, una nota OSV describía los problemas de la pérdida de las indicaciones de velocidad, hasta entonces de la flota A330/A340, en crucero, y recordaba los procedimientos a aplicar. Esta nota había sido distribuida a toda la tripulación de vuelo en la división de A330/A340.

Entre 2 h 10 min 18 y 2 h 10 min 25, el PNF leyó los mensajes ECAM de una manera desordenada, pero mencionó la pérdida de “autothrust “ y el cambio a “ley alterna”. La
la función de “thrust lock” fue desactivada. El PNF conectó los anti-hielo de planos.

El PNF llamó la atención al PF sobre la velocidad. En ese momento, los dos velocidades grabadas (una mostrada a la izquierda en el PFD y otra en el ISIS) estaban por debajo de 100 kt y la velocidad vertical alcanzó un máximo de 7.000 ft/min. Los movimientos longitudinales del avión fueron resultado de los inputs del PF, que además continuó haciendo inputs laterales de alta amplitud, para controlar el alabeo, por debajo de 10 ° a la derecha y a la izquierda.
Leyendo los tres instrumentos (los dos PFD y el ISIS), el PNF se dio cuenta de que el avión ascendía y pidió varias veces al PF que descendiese. Este último hizo varios inputs de “morro abajo” que resultaron en una reducción en la actitud de cabeceo y la velocidad vertical, cuyos valores no obstante, seguían siendo excesivos; el avión estaba cerca de 37,000 ft y continuaba ascendiendo, sin intervención alguna del PNF. A pesar de que el “REC MAX “ había sido una preocupación permanente antes de la desconexión AP, ninguno de los dos copilotos hizo ninguna referencia al mismo.
Alrededor de las 2 h 10 min 34, la velocidad mostrada en el lado izquierdo volvió a ser válida siendo entonces de 215 kt; la velocidad en el ISIS seguía siendo incorrecta. El avión había perdido alrededor de 60 kt desde la desconexión del piloto automático y el comienzo del ascenso, lo cual es consistente con la aumento en la altitud de alrededor de 2.000 FT.
A las 2 h 10 min 47, las palancas de empuje fueron ligeramente retrasadas a 2/3 del rango IDLE/CLB (85% de N1). Dos segundos más tarde, la actitud de cabeceo bajó un poco a 6 °, el alabeo fue controlado, el ángulo de ataque estaba ligeramente por debajo de 5 ° y el THS estaba 3° “morro arriba”. La velocidad vertical volvió a subir a +1.100 ft /min. En los segundos siguientes, el PNF trató de volver a llamar al Capitán.
Durante esta fase, en ningún momento ninguno de los dos copilotos pronunció “callouts” de velocidad, actitud, velocidad vertical o altura. Los Flight Directors no fueron desconectados, las “crossbars” desaparecieron y aparecieron en varias ocasiones, sin que sea posible, en esta etapa de la investigación, saber qué órdenes podían haber indicado, ni establecer si éstas órdenes influenciaron en las acciones del PF.
En ese momento, después de un rápido aumento de la actitud de cabeceo y la altitud, resultado de los inputs del PF, la trayectoria de vuelo del avión parecía haber sido dominada. El aumento inicial en la actitud de cabeceo y la velocidad vertical, que resultaron ser excesivas para esta altura de vuelo, deberían haber llevado inmediatamente a “callouts” de discrepancias por parte del PNF. La ausencia de entrenamiento específico en el manejo manual de aeronaves a gran altitud, probablemente, contribuyó a un manejo y supervisión del pilotaje inadecuados.

El bajo nivel de sinergia observada entre los dos copilotos puede ser el resultado de la ausencia de atribución de roles clara por parte del capitán, así como de la ausencia de cualquier formación de CRM entre dos copilotos, en una situación con un capitán relevado.
Nota: Ninguna regulación requiere formación o cualquier otro criterio, en la capacidad de tomar decisiones o en la designación del capitán de relevo durante vuelos realizados por tripulación de remplazo.

Fase 3
A las 2 h 10 min 51, el aviso de pérdida se activa de nuevo, en un ángulo de ataque de alrededor de 6 °, que corresponde al umbral de disparo teórico del aviso de pérdida para el Mach, que era entonces de 0,68. El PF continuó haciendo mayormente inputs de morro arriba: la actitud de cabeceo aumentó de 6 ° a 13 ° y el ángulo de ataque de 6 ° a 10 °. La aceleración vertical grabada indica la rápida aparición de vibraciones que podían ser “buffet”. Cinco segundos más tarde, probablemente en reacción al aviso de pérdida, el PF empujó las palancas de empuje hacia el detent de TO/GA y pronunció el “callout” correspondiente. Fue en ese momento cuando avión salió de su envolvente de vuelo.

A pesar de algunos inputs de “morro abajo”, el PF mantuvo inputs de “morro arriba” en general. La actitud de cabeceo fluctuó entre 11° y los 18° y el ángulo de ataque entre 11 ° y 23°. EL THS inició un movimiento que era consistente con los inputs del PF y llegó a 13° morro arriba un minuto más tarde. Cabe señalar que en “Ley alterna”, el auto-trim se mantiene activo. Por otro lado, es difícil para la tripulación conocer la posición del trim y no hay ninguna advertencia de que se está moviendo.

A las 2 h 11 min 06, después de varios intentos de llamada, el PNF se mostraba ansioso sobre la ausencia del capitán. Esta ansiedad probablemente aumentó el estrés del PNF que enfrentaba a una situación que no entendía.

Un segundo después, la velocidad en el ISIS volvió a ser válida otra vez. El ADR3 fue seleccionado en el PFD del lado derecho, la velocidad del PF también volvió a ser válida. En ese momento era 183 kt y las tres velocidades indicadas eran consistentes. La tripulación no hizo ningún comentario sobre esto.

En los 30 segundos después del comienzo del aviso de pérdida, la velocidad se redujo de 205 a cerca de 160 kt. La velocidad vertical progresivamente se acercó a cero, entonces se convirtió en fuertemente negativa (-4.000 ft/min). La altitud máxima de unos 38.000 ft fue alcanzada a las 2 h 11 min 10.
Un poco después de las 2 h 11 min 30 el PF dijo dos veces que había perdido el control del avión. Lo que podría explicarse por la dificultad que el tenía en el control del alabeo, el avión
empezó a alabear a la derecha, mientras él mantenía su sidestick en el tope hacia la izquierda. Sin embargo, sus pocos inputs morro-abajo provocaron una disminución en la actitud de cabeceo en cada ocasión.
A las 2 h 11 min 37, el PNF dijo " controls to the left”, tomo la prioridad del control e hizo un breve input izquierda hasta el tope, el PF tomó de nuevo los controles casi de inmediato sin ningún tipo de” callout” y continuó volando el avión.
Alrededor de las 2 h 11 min 42, el capitán volvió a entrar en la cabina del piloto, muy poco tiempo antes de que el aviso de pérdida parase. Los parámetros del avión eran entonces: altitud de 35.800 pies, velocidad vertical -9.100 ft/min, la velocidad calculada de 100 Kt y cayendo, la actitud de cabeceo de 12 ° y el N1 para los dos motores a 102%. Ninguno de los dos copilotos le dio un resumen preciso de los problemas encontrados, ni de las acciones tomadas, con la excepción de que habían perdido el control del avión y que habían intentado todo. En reacción, el capitán dijo varias veces "take that "sin duda hablando del FPV.
Los parámetros indican que el aviso de pérdida se detuvo porque los valores de los 3 sensores del ángulo de ataque se habían convertido en inválidos.
Nota: A partir de 2 h 11 min 45, las velocidades no se mostraron más, de manera continua en el PFD.
A las 2 h 12 min 04 el PF dijo que pensaba que estaban en una situación de exceso de velocidad, tal vez porque un fuerte ruido aerodinámico dominaba la cabina. Ninguno de los dos analizó ésta hipótesis, la cual era incompatible con la actitud de cabeceo “morro-arriba” y la alta velocidad vertical de descenso.
Hasta el final del vuelo, los valores del ángulo de ataque se convirtieron sucesivamente en válidos y no válidos. Cada vez que al menos un valor era válido, el aviso de pérdida sonaba, y cada vez que ninguno de los valores eran válidos, la advertencia se detenía. Varios inputs “morro-arriba” provocaron una disminución en la actitud de cabeceo y el ángulo de ataque, cuyos valores se convirtieron en válidos, por lo que un fuerte input de “morro-abajo” llevaba a la reactivación del aviso de pérdida. Parece ser que los pilotos reaccionaban con una entrada de “morro-arriba”, cuyas consecuencias eran un aumento en el ángulo
de ataque, una disminución de las velocidades medidas y, en consecuencia, el cese del aviso de pérdida. Hasta el final del vuelo, ningún valor válido del ángulo de ataque fue inferior a 35°.

Ninguno de los dos copilotos identificaron formalmente la situación de pérdida en la que el avión se encontraba, ya sea a través de la advertencia sonora, mediante el reconocimiento del buffet, o por la interpretación de la alta velocidad vertical o los valores de la actitud de cabeceo. Cabe señalar que el buffet es la única indicación de la aproximación a la pérdida a gran altura en otros aviones cuyo umbral de aviso de pérdida no varía con el Mach.

En ausencia de información relevante de los copilotos, la lectura de la información disponible sobre las pantallas (la actitud de cabeceo, balanceo, empuje, velocidad vertical, altitud, etc. ...) no era suficiente en sí misma, para que el capitán pudiera hacerse un rápido conocimiento de la situación de la aeronave. No hizo preguntas que podrían haberle ayudado a entender la secuencia de eventos.
El aviso de pérdida duró 54 segundos continuamente, tiempo durante el cual ninguno de los copilotos hizo ninguna referencia a ella. Es probable que el capitán escuchara el aviso unos momentos antes de volver a la cabina, pero también es probable que los múltiples arranques y paradas de la misma, aumentaran la confusión y perturbaran su diagnóstico de la situación.
A pesar de varias referencias a la altitud, que estaba disminuyendo, ninguno de los tres miembros de la tripulación parecía ser capaz de determinar en qué información confiar: para ellos, la actitud de cabeceo, alabeo y los valores de empuje, podrían parecer inconsistentes con la velocidad vertical y los valores de altitud.
Las grabaciones se detuvieron a las 2 h 14 min 28sg. Los últimos valores registrados fueron una velocidad vertical de -10.912 ft / min, una velocidad sobre el terreno de 107 kt, la actitud de cabeceo de 16,2 grados “morro arriba”, el ángulo de alabeo de 5,3 grados a la izquierda y un rumbo magnético de 270 grados.
Ningún mensaje de emergencia fue emitido por la tripulación. Los restos se encontraron a una profundidad de 3980 metros, el 3 de abril de 2011 alrededor de 6,5 NM y al norte de la última posición transmitida por la aeronave.
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor Ghostpilot » Mar Ago 23, 2011 6:29 am

3 – Conclusiones

3.1 Nuevos hallazgos

• la composición de la tripulación estaba de acuerdo con los procedimientos del operador,
• el peso y centrado del avión se encontraban dentro de los límites de operación,
• en el momento de la desconexión del piloto automático, el capitán estaba tomando un descanso,
• la salida del capitán se hizo sin dejar claras instrucciones operacionales, en particular sobre el papel de cada uno de los copilotos,
• la tripulación había identificado algunos ecos en el radar meteorológico,
• la tripulación hizo un cambio de rumbo de 12 º a la izquierda de su ruta,
• El AP se desconectó mientras el avión estaba volando en el límite superior de una capa de nubes ligeramente turbulentas,
• los copilotos no había recibido ningún entrenamiento en gran altitud, sobre el procedimiento “Unreliable IAS” y manejo de aeronaves manual,
• había una incoherencia entre las velocidades medidas, probablemente después de la obstrucción de las sondas Pitot en un entorno de cristales de hielo,
• A pesar de haber identificado y nombrado la pérdida de las indicaciones de velocidad, ninguno de los dos copilotos pronunció el procedimiento “Unreliable IAS”
• la invalidez de la velocidad que aparece en el PFD de la izquierda se prolongó durante 29 segundos, el de la velocidad en el ISIS de 54 segundos,
• en menos de un minuto después de la desconexión del piloto automático, el avión salió de su envolvente de vuelo siguiendo inputs que eran principalmente de morro-arriba,
• el capitán volvió a entrar en la cabina cerca de 1 minuto 30 sg después de que el piloto automático se desconectara,
• durante todo el vuelo, los movimientos de los elevadores y el THS fueron consistentes con los inputs del piloto,
• hasta la salida de la envolvente de vuelo, los movimientos longitudinales del avión fueron consistentes con la posición de las superficies de control de vuelo,
• no había un reparto explícito de tareas entre los dos copilotos,
• no hay formación de CRM para una tripulación compuesta por dos copilotos en una situación con un capitán relevado,
• No se hicieron “callouts” estándar sobre las disparidades en la actitud de cabeceo y la velocidad vertical,
• El ángulo de ataque del avión no es mostrado directamente a los pilotos,
• La aproximación a la pérdida fue caracterizada por la activación de la alerta y después de la
aparición de buffet,
• ninguno de los pilotos hizo referencia alguna al aviso de pérdida de sustentación,
• ninguno de los pilotos identificó formalmente la situación de pérdida,
• el aviso de pérdida se activó de forma continua durante 54 segundos,
• poco tiempo después de la activación del aviso de pérdida, el PF selecto empuje TO/GA e hizo un input morro-arriba,
• el ángulo de ataque es el parámetro que permite que el aviso de pérdida se active, si los valores del ángulo de ataque dejan de ser válidos, el aviso se detiene,
• por su diseño, cuando los valores de velocidad medidos son inferiores a 60 kt, los 3 valores del ángulo de ataque dejan de ser válidos,
• cada vez que el aviso de pérdida es activado, el ángulo de ataque supera el valor de
su umbral de disparo teórico,
• los motores funcionaron con normalidad y siempre respondieron a los inputs de la tripulación ,
• no se hizo ningún anuncio a los pasajeros.
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor JulianAndres » Mar Ago 23, 2011 12:20 pm

Aqui me pierdo un poco:

"Alrededor de las 2 h 11 min 42, el capitán volvió a entrar en la cabina del piloto, muy poco tiempo antes de que el aviso de pérdida parase. Los parámetros del avión eran entonces: altitud de 35.800 pies, velocidad vertical -9.100 ft/min, la velocidad calculada de 100 Kt y cayendo, la actitud de cabeceo de 12 ° y el N1 para los dos motores a 102%."

Cual fue la respuesta del PF y del Comandante (que llego en ese instante) a esto?
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor Ghostpilot » Mié Ago 24, 2011 6:11 am

JulianAndres escribió:Aqui me pierdo un poco:

"Alrededor de las 2 h 11 min 42, el capitán volvió a entrar en la cabina del piloto, muy poco tiempo antes de que el aviso de pérdida parase. Los parámetros del avión eran entonces: altitud de 35.800 pies, velocidad vertical -9.100 ft/min, la velocidad calculada de 100 Kt y cayendo, la actitud de cabeceo de 12 ° y el N1 para los dos motores a 102%."

Cual fue la respuesta del PF y del Comandante (que llego en ese instante) a esto?


Hola,en el informe segun las grabaciones,el comandante llegó y al poco tiempo se paró el aviso de pérdida.
solo acertó a decir ¿Que estaís haciendo?; imaginate te has ido a dormir con el avión en crucero y te despiertan con el avión cayendo a 9000ft/min...
Los copilotos solo le dijeron que no sabían lo que estaba pasando,pero que habían intentado todo y no funcionaba.Nadie le dió un briefing y como el aviso de pérdida no era continuo,como dice el informe,la lectura de los instrumentos no era suficiente para saber que estaba haciendo el avión.Tampoco él hizo preguntas,el resto de la grabación se limitó a dar indicaciones como"take that" refireindose al FPV y consejos.El PF estaba confuso y de hecho hace un comentario diciendo que creen que están en sobrevelocidad,todo lo contrario a los que les pasaba y llegaron a poner los motores en idle,para luego volverlos a poner a máxima potencia hasta el final,lo que sorprende es que a veces el copiloto pregunta si están ascendiendo y no parece tenerlo claro...
La verdad es que tuvo que ser una situación muy confusa,leyendo los comentarios de cabina.
El comandante quedó de mero espectador,tampoco tuvieron mucho tiempo...
Saludos
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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor designlatin » Mié Ago 24, 2011 9:36 pm

Saludos,

Gracias por esa información.
Me parece que habrá "dardos" a AirFrance, en cuanto a la formación en CRM, briefings en situaciones de emergencia, entre otros.
Las ideas, información, y demás temas que comparto en este foro son personales y en ningún momento están relacionadas con Avianca. Esto quiere decir que cuando me expreso no comprometo a Avianca.

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Re: AF447(AF445) RIO-PAR 31/05/2009 A330-200

Notapor vonrichthofen » Vie Sep 09, 2011 1:51 am

Saludos,

Yo no soy piloto aún, y por lo tanto no he estado en una situación de mergencia de semejante calibre (y que Dios me libre de tenerla, como piloto o pasajero) pero hay una vaina que yo me pregunto, ¿es de verdad tan sutil la sensación descenso con baja velocidad hacia adelnate (que, en términos físicos, indica una clara pérdida) que uno la pueda confundir con una sobrevelocidad? Si es así, caray, algo hay que hacer con las alarmas de pérdida (desde el punto de vista de diseño) para evitar que esto ocurra.

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